(陕西龙门钢铁有限责任公司炼铁厂)
【摘要】 针对龙钢公司265㎡烧结机系统漏风现象,阐述其产生原因、位置及大修时期的治理方法。
关键词 烧结机 漏风 治理
1、前言
龙钢公司炼铁厂现有265㎡烧结机、400㎡烧结机、450㎡烧结机三台,三台烧结机分别建于2008年,2010年,2014年,由于265㎡烧结机漏风严重,设备故障偏多。近年来,随着烧结技术的不断进步,烧结矿的产、质量均有明显提高,但仍与高炉需求存在差距。为了使烧结生产实现高产、优质、低成本、低消耗,促进公司铁前系统创最大效益,于2021年11-12月对265㎡烧结机漏风进行了系统整治,通过此次大修后的生产实践表明,此次大修改造成功,效果显著。
2、烧结机漏风部位分析
龙钢公司炼铁厂265㎡烧结机漏风现象严重,主要表现在烧结机台车本体变形、风箱、补偿器、风箱接管腐蚀破损,风箱支管、大烟道耐磨层脱落以及烧结机前3个风箱的漏风等。此次大修针对烧结机系统漏风这一问题进行了全面分析及治理。
2.1烧结机台车漏风
烧结机台车漏风主要表现在台车的长时间使用造成台车栏板变形,从而使得台车之间的缝隙变大造成漏风,上下栏板之间的间隙漏风以及台车与篦销之间的漏风。这些现象处理困难,其漏风占到总风量的30%左右。
2.2头尾密封装置与台车底面之间的漏风
目前,龙钢公司炼铁厂265㎡烧结机采用柔磁性台车头尾密封板,但由于频繁受到烧结物料的冲击,导致密封板表面磨损严重,又长期受到高温、废气的影响,直接影响到其密封效果,这部分的漏风约占烧结机总风量的10%左右。
2.3小格风箱及补偿器的漏风
现阶段小格风箱风管及补偿器存在大量漏风,由于长时间的物料冲刷和受到高温、风抽的影响,风箱严重腐蚀,支管内部耐磨层脱落,出现不同程度的磨损。
2.4烧结机前3个风箱漏风
265㎡烧结机风箱隔板原来一直使用传统风箱隔板,隔板与台车体之间存在一定的间隙,风箱负压16.5Kpa左右,导致前3个风箱、风箱支管漏风严重,风箱、风箱支管破损严重,严重制约生产。
2.5其他漏风
(1)台车篦条插销的篦条失落、损毁造成的漏风
(2)双层卸灰阀漏风
(3)大烟道漏风
3、烧结机漏风治理措施
目前,烧结机漏风治理的难度高、任务重。从节约能源的观点看烧结风机所消耗电能大约占一半左右。由于漏风率高,风机、电机的功率有一半是空耗,所以在烧结工序中减少漏风率显得尤为重要。现阶段在烧结机的漏风治理上只能减少漏风率,不能根除,在现有的生产条件下,大修期间对烧结漏风部位采用以下措施。
3.1烧结机台车的漏风治理
大修期间对台车本体主要通过柔性密封装置改造来进行漏风治理,改造后台车与风箱之间的漏风率与改造前相比较下降5%以上,烧结矿产量提升2.5%,电耗下降2kwh/t,无需配置润滑和冷却设施。与此同时对台车栏板进行排查,及时发现变形栏板进行更换,台车体的大螺栓全部进行紧固,篦条与销钉恢复固定到位,对台车磨损防磨板进行更换。
3.2头尾密封装置与台车底面之间的漏风治理
265㎡烧结机原采用固定式自弹密封板,在大修期间进行全面更换,更换后能够满足在废气温度达到550℃的工况条件下的安全运行。在进行柔性密封装置改造后,虽然能够有效的使密封板始终紧紧的压向台车底部,减少漏风但仍存在物料冲击密封板使用周期的磨损问题。对这一部分的漏风治理建议每次检修检查一次,查漏补缺、及时调整,间隙控制在2mm为宜,如若再出现磨损以及沟槽的问题及时反馈,应利用停机检修进行补焊。
安装前 安装后
旧台车密封板 新台车密封板
3.3小格风箱及补偿器的漏风治理
265㎡烧结机小格风箱、风箱支管、补偿器是烧结系统的主要漏风部位,大修前制作风箱支管,在支管内部焊接锚钉、100mm扁钢,并在内部浇筑100mm耐磨陶瓷浇注料,带耐磨陶瓷浇筑料凝固后,利用大修计划,对所有风箱、风箱支管进行更换,在风箱与支管之间使用石棉垫进行密封,然后粘胶,螺栓处加碟形垫片,有效减少漏风。
风箱支管制作图
3.4对烧结机前3个风箱实现微负压控制
针对烧结机前3个风箱漏风严重的问题,在大修过程中对前3个风箱实现了微负压控制,采用浮动式风箱隔板代替原有的隔板,利用弹性原理使密封时刻紧贴台车体底部,使1#~3#风箱各自分离形成独立风箱,同时台车静滑道也采用动密封技术,实现了风箱之间不串风、不漏风,在改善整体密封效果的同时有效实现风门、风量和负压的独立精准控制。
烧结机微负压控制示意图
3.5其他漏风治理
(1)台车篦条插销的篦条失落、损毁造成的漏风
这一部分的漏风治理只能在大修时期进行更换、修复,在日常生产中可通过加强生产管理来改善。
(2)双层卸灰阀漏风
对于放灰系统密封不严的现象主要措施是补漏,将双层卸灰阀下料刀口改为橡胶密封;再就是工艺控制,在放灰系统利用料密封,定期进行排料。
(3)大烟道漏风
大烟道漏风主要表现在耐磨层脱落,大修期间对大烟道进行磨损修复,粘贴陶瓷片,涂抹耐磨材料。
4、结束语
经过此次大修有效的解决了烧结机系统漏风问题,特别是在烧结机柔性密封改造项目施后,烧结机在试运行期间,烧结矿产量较改造前同等上料量的情况下日产提升500吨左右,烧结机机头含氧量由改造前12%下降到现在9%左右,脱硫入口含氧量由原来17%下降到现在15.2%,烧结废气压力由改造前的16±0.5Kpa上升到现在的17.5±0.5Kpa, 说明烧结机系统漏风率明显下降。提升烧结系统漏风下降,产量提升,烧结机主抽电流改造前270-280A降为改造后250-260A,电流降低下降10-20A,烧结机总体电耗下降10kwh/d,烧结机煤气单耗较改造前下降3-5m³/t。
龙钢公司炼铁厂265㎡烧结机改造前后参数对比
项目 | 改造前 | 改造后 | 备注 |
烧结机大烟道含氧量 | 11-12 | 8-10 | |
脱硫入口含氧量 | 17 | 15.2 | |
烧结机负压 | 17±0.5 | 18.5±0.5 | |
主抽电流 | 270-280 | 250-260 | |
烧结机产量 | 9400 | 9900 | 含其他项目 |
煤气单耗 | 21 | 17 | |
烧结机电单耗 | 61.7 | 55 | 含其他项目 |
5 参考文献
[1] 董辉,赵勇,蔡九菊,等. 烧结-冷却系统的漏风问题[J]. 钢铁,2012.
[2] 金永龙,徐南平,邬士英,等. 烧结机分区段漏风测试技术研究及应用[J]. 钢铁,2003.