大庆石化化工一部 黑龙江大庆 163000
摘要
聚丙烯装置运行20余年,不断研究将丙烯精制单元效果最大化,延长单元内各塔填料的使用周期,保证丙烯精制效果和反应稳定。在装置面临甲醇含量波动、精制单元如何合理再生、延长T704脱砷剂使用寿命的多方面入手,追求探索和进步,并取得一定实施效果。
关键词:丙烯精制;3A分子筛;脱硫剂;脱砷剂;延长使用寿命
1.聚丙烯装置简介
聚丙烯装置是单环管反应器年产10万吨聚丙烯树脂的国产化装置。采用液相本体法SPHERIPOL专利工艺技术,以丙烯、乙烯为原料,使用钛系催化剂,可生产31个牌号的聚丙烯树脂,其中25个均聚物牌号,6个无规共聚物牌号。
装置运行以来不断研究将丙烯精制单元效果最大化,延长单元内各塔填料的使用周期,保证丙烯精制效果和反应稳定。
2.丙烯精制原理
表1:原料丙烯精制要求
名称 | 项目 | 单位 | 分析指标 |
原料丙烯 | 丙烯的体积分数 | % | ≥99.60 |
(乙烷+丙烷)的体积分数 | % | ≤0.4 | |
乙烯 | mL/m³ | ≤50 | |
水 | mg/kg | ≤35 | |
乙炔 | mL/m³ | ≤5 | |
甲基乙炔+丙二烯 | mL/m³ | ≤8 | |
氧 | mL/m³ | ≤10 | |
一氧化碳 | mL/m³ | ≤5 | |
二氧化碳 | mL/m³ | ≤5 | |
丁烯+丁二烯 | mL/m³ | ≤20 | |
硫(硫化氢计) | mL/m³ | ≤5 | |
醇以(甲醇计) | mg/kg | 实测 |
原料丙烯中的一些杂质,尤其是水、COS和CO能使催化剂"中毒"而失去活性,因此在丙烯进入界区后,需先对其进行精制。来自界区的液态新鲜丙烯,首先通过T001A/B/C/D除去大量的水,T001采用3A分子筛脱水,并联操作。并以D302料位控制的流速,送至丙烯精制单元。丙烯首先经过T701进料/底出料换热器(E703)预热后,进入CO汽提塔T701,脱除丙烯中所含的CO及其它少量的轻质组份。T701操作压力正常是2.2MPa。在冬季,进入T701之前,必须通过夹套对新鲜丙烯进行预热处理,温度至少在40℃左右。最终使丙烯中的CO含量≤0.01mL/m3。
从T701底部送出的丙烯在E703中进行热交换及在E704中进一步冷却后,送往COS脱除塔T702A/B,在塔中将H2S和COS脱除,该塔的操作压力为1.8MPa。两塔为串联操作,当第一个塔中的催化剂饱和需要更换时,在这种情况下,仅用第二个塔进行单独操作。按照每个塔的设计容量和丙烯中的最大COS量,其设计操作周期大约为2~3年,该塔用的催化剂为氧化锌脱硫剂。从T702A/B出来的丙烯进入丙烯干燥塔(T703A/B),对丙烯进行脱水干燥。该塔所用填料为3A分子筛,设计周期为2~3年,两塔串联操作,操作压力为1.8MPa。经过干燥后的丙烯进入AsH3脱除塔(T704A/B),除去丙烯中所含的砷,该塔的操作压力为1.8MPa。同样两塔为串联操作,只有第一个塔需要更换催化剂时,第二个塔才进行单独操作,设计操作周期为2~3年。最后,丙烯在F701中过滤,除去大于10μm 的颗粒,然后送到丙烯进料罐D302。
在本装置中设置一条管线,在反应器阻聚后,将来自P302A/B的循环丙烯送入T701,将CO汽提出来,在这种情况下,T701的操作压力应设定为2.0MPa。
3摸索精制各塔最优运行模式
3.1将干燥塔T001的3A分子筛更新为脱醇剂
自装置开工以来,T001A/B/C/D先后使用的3A分子筛。自2020年6月以来由于原料中含有甲醇等杂质对聚合反应影响大,产品熔融指数不稳定,影响产品质量,为保持装置稳定运行,在不进行大改造前提下,减少上游原料对装置运行和产品质量的影响。经公司批准,聚丙烯装置计划将原3A分子筛更换为脱醇型吸附剂,决定在聚丙烯装置试用脱醇吸附剂。
图1 丙烯干燥塔T001A/B的流程简图
上图为丙烯干燥塔T001A/B的流程简图,T001C/D同理。均采取并联方式进行吸附、干燥,双塔操作,两开两备,更换为脱醇剂后,催化剂活性更稳定。
3.2监测丙烯状态,合理再生T001脱醇剂
聚丙烯装置所使用的高效催化剂(包括主催化剂与助催化剂)对原料的纯度有很高的要求,需要严格控制其杂质的含量。其中甲醇作为丙烯中杂质,能与催化剂发生反应,造成催化剂活性下降,严重时催化剂失活,聚合反应中止。同时甲醇也影响聚丙烯产品等规指数,产生粘料,堵塞出料系统,严重时导致装置停车。因此甲醇含量是聚合级丙烯质量的一个主要控制指标。目前,由于国内乙烯产能快速增长,而原油资源及炼油加工能力跟不上日益增长的石脑油需求,导致裂解石脑油价格居高不下,为降低企业生产成本,裂解原料品种多样,变化频繁,有石脑油、拔头油、抽余油、循环乙烷/丙烷、加氢尾油及轻烃等。有些裂解原料的品质指标偏离了设计值,这些原料中若存在含氧化合物的量越多,则经过裂解反应后生产的甲醇可能性(含量)也就越高[1]。
受各种因素的影响,自2020年1月开始,聚丙烯装置聚合反应开始出现波动,丙烯分析结果表明,原料丙烯中甲醇含量明显升高。
在初次使用时及以后应大于30天需对脱醇剂进行再生操作,该操作通过E001电加热器加热氮气,用热氮气对分子筛进行再生。首先,将床层温度由室温逐步升高至120℃,该升温过程不少于4小时,升温至120℃后恒温2小时。然后,将床层温度由120℃逐步升高至230-250℃(不高于250℃),该升温过程不少于3小时,升温至230-250℃后恒温32小时。最后,逐步关小E001电加热器进行降温,床层温度降低至50℃后关闭再生氮气,完成丙烯干燥塔再生操作。
3.3单塔使用,双倍增长使用寿命
表2 脱砷剂的技术协议要求
装置 | 反应器名称 | 位号 | 三剂名称及型号 | 装填量/吨 | 投用时间 | 协议年限 |
10万吨/年聚丙烯装置 | 精制塔 | T704A | 脱砷剂/LQ C-98 | 1.2 | 20180822 | 3年 |
T704A/B为AsH3脱除塔,除去丙烯中所含的砷,该塔的操作压力为1.8MPa。同样两塔为串联操作,只有第一个塔需要更换催化剂时,第二个塔才进行单独操作,如表2所示原设计两塔并联操作操作周期为3年。
测试结果显示,T704出口砷含量符合技术协议规定,可继续投用,延长脱砷剂更换周期,预计寿命能达到5年。
3.4增加干燥塔容器
聚丙烯原料丙烯水含量一直维持在15ppm以上,原有丙烯干燥塔T703A/B单塔容积1.76m³,脱水能力有限,精制后丙烯脱水效果不理想。因此,进行丙烯干燥塔系统改造,增加两台丙烯干燥塔T703C/D。单塔装填容量约7.9m³,3A分子筛装填量5.25吨左右,提高丙烯干燥塔脱水能力。由于水含量过高造成主催化剂的活性会降低,单耗增加。
干燥系统投用后,车间对T703C/D丙烯干燥塔脱水效果进行了监控,原料丙烯经T703C/D丙烯干燥塔精制后,含水量明显降低,干燥系统脱水效果明显。
T703C/D丙烯干燥塔投用后主催化剂单耗比2022年降低0.0038kg/t,较2023年检修前降低0.0024kg/t。催化剂活性由35-40kgpp/gcat提高至43-48kgpp/gcat,由数据可见,丙烯脱水效果有明显提高。T703C/D丙烯干燥塔投用后,催化剂在聚合反应过程中破碎量减少,粉料中细粉量得到有效控制,这样减少了Y502除沫网及E502换热器的清理周期。
4结论
经过以上探究,聚丙烯装置精制单元运行更加平稳,通过将原T001内的3A脱水分子筛更换至脱醇剂,并探索出最佳再生方法,保证了催化剂的活性及丙烯转化率,使装置运行更加平稳。同时探索脱砷塔最优投用方式,采用串联和单投方式,延长脱砷剂使用周期,突破技术协议中的3年更换,预计寿命能达到5年。
参考文献
[1] 洪定一.聚丙烯-原理工艺与技术[M].第二版.北京:中石化出版社,2011.4.