摘 要:针对水利工程超长隧洞双护盾TBM的掘进性能问题,以安阳市西部调水工程输水隧洞双护盾TBM 施工为背景,采用现场实测数据统计分析的方法,研究不同地质条件下双护盾TBM利用率、滚刀损耗及掘进速度。研究结果表明:①超长隧洞由于地质情况较为复杂的特性,因此TBM利用率一般低于40%。②地质条件对滚刀的消耗影响较大,围岩强度低的情况下滚刀的损耗明显较低。③Ⅲ类、Ⅳ类围岩的平均掘进速度随着围岩类别的降低而提高,但V类围岩受设备利用率极低的影响,其平均掘进速度最低。
关键词:双护盾TBM掘进性能 水利工程 TBM利用率掘进速度
引言:双护盾TBM硬岩掘进机作为岩石隧道最先进的施工设备,在我国已广泛用于铁路和水利隧洞工程、城市轨道工程以及煤矿巷道工程等领域[1-4]。与传统的钻爆法隧道施工相比,TBM具有安全、快速、优质、有利于环保、节省用工、提高工作效率等优点。然而,针对复杂额地质条件,TBM适应性差,掘进效率较低,并且由于TBM施工措施不当导致的重大事故国内外有很多实例,如山西引黄工程、新疆大板隧道等,大多数都是TBM通过不良地质时段时发生了突水、塌方、卡机等工程事故,严重影响了工程安全、质量、经济与社会效益。因此,针对水利工程超长隧洞双护盾TBM的掘进性能问题研究很有必要。
在掘进性能的各项指标中,TBM的利用率、滚刀损耗及掘进速度是重点指标,直接关系到施工成本及施工工期[5-6]。对于长隧洞,地质条件往往复杂多变,不同地质条件下设备掘进性能差别较大。
本文以安阳市西部调水工程隧洞TBM施工段双护盾TBM施工为工程背景,研究复杂地质条件下TBM的掘进性能,并提出提高TBM掘进性能的几点思考,以供类似工程参考。
一、工程概况
安阳市西部调水工程隧洞全长13.18km。隧洞工程主要包括TBM掘进段、钻爆段、TBM始发场地、TBM接收场地及钻爆洞口场地等。其中TBM掘进段长11866m,比降0.01%,圆形断面,开挖直径4.33m,设计断面尺寸直径3.5m,纵向设计坡度为0.01%,平面设计有一处转弯,转弯半径为1500m。
该工程TBM施工段均以石灰岩、闪长玢岩、泥岩为主,III类围岩占比61.11%, Ⅳ类围岩占比24.46%,V类围岩占比13.98%,岩石强度中等,存在断层破碎带、局部不稳定洞段等不利因素。隧洞各类围岩级别见表1。
表1隧洞围岩类别统计表
项目 | 围岩级别 | 隧道总长(m) | ||||
Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ | 土洞 | 转换段 | ||
隧洞长度(m) | 1843 | 3224 | 8054 | 9 | 50 | 13180 |
百分比(%) | 13.98 | 24.46 | 61.11 | 0.07 | 0.38 | 100 |
二、TBM设备选型
TBM的地质针对性较强,本工程综合各设备的性能、地层适应性及经济性等方面的对比分析,认为双护盾TBM基本满足本工程对设备的功能性要求,相比更能适应本项目的施工。
安阳水利双护盾TBM开挖直径为4.33米,最大推进速度为120mm/min,主推最大推力为17241kN,主驱动功率1400kW,脱困扭矩2971kN•m,刀盘开口率为8.5%,刀盘最高转速13.75转/min,主机长度约12m,整机长度约275m。
整个TBM主要分为主机和后配套两大系统,其中主机系统包括刀盘、主驱动、盾体、主推进系统、撑靴、辅助推进系统、管片拼装机、主机皮带机等部件。刀盘设计有30个刀刃,其中4把17英寸双联中心滚刀,13把17英寸正面滚刀,9把17英寸边滚刀,并设计有4个刮渣口,8个喷水孔,1个人孔。主驱动采用4台350kW的电机,可提供刀盘最高转速为13.75转/min。
双护盾TBM的特点是设计有两套推进系统,可实现两种工作模式,分别是双护盾模式和单护盾模式。双护盾模式是在良好围岩条件下,撑靴撑紧洞壁,支撑盾为掘进提供反力,利用主推油缸系统掘进,在掘进时可以同步拼装管片,掘进效率高;单护盾模式由于掘进和安装管片不能同时进行,掘进效率较低。
三、TBM利用率分析
TBM利用率一般定义为纯掘进时间与施工时间的比值[7-8]。双护盾TBM利用率受多种因素的影响,如掘进模式、掘进参数、设备故障、刀具更换、不良地质条件处理等。
(一)TBM整体利用率分析
安阳市西部调水工程输水隧洞TBM施工段在整个施工期间TBM的平均利用率为25.1%,在掘进初始阶段的两个月内,利用率分别为0.6%和13.4%,低于平均利用率,这主要是因为设备处于调试及试掘进阶段,设备故障率较高。随着设备调试及试掘进的完成,利用率基本维持在20%以上,与国内外其他工程对比,这基本上处于偏低水平。在2021年6月,TBM穿越煤系地层、透水量大、围岩极其不稳定,TBM利用率降低到15%以下;在2021年10月,设备管片吊机故障较多,此时段利用率仅为22.8%;在2021年7-9月,利用率多在30%以上,最高达到了36.6%;2022年12月受不良底层影响,设备故障较多,设备利用率仅为13.9%;2022年1月春节休假,施工人员不足,设备利用率只有14.5%; 2022年5月主轴承齿轮油泄露严重,
TBM的掘进基本上处于停滞状态,利用率只有13.2%;2022年6-9月贯通,设备利用率多在26%以上,最高达到34.5%。
(二)不同地质条件下利用率分析
表3为不同地质条件下TBM工作情况统计。在表3中:纯掘进时间是指刀盘掘进的时间;换步时间是双护盾模式下每掘进循环结束后,主推进油缸复位,支撑靴重新撑紧洞壁所需要的时间;刀具问题时间指的是刀具更换、维修所占用的时间;设备故障时间指的是推进油缸、导向系统、管片拼装机、豆砾石吹填系统等故障的停机时间;管片拼装时间主要有两个,一是双护盾模式下,管片拼装和掘进同时进行,管片每环拼装时间多出每环掘进的时间,二是单护盾模式下每环掘进停止后,拼装管片所需要的时间;连续皮带机时间指皮带机跑偏、皮带割裂、托辊损坏所导致的停机时间;其他指的是皮带硫化、设备强制维保、设备部件更换及其他所导致的停机时间。安阳水利项目由于倒班(两班倒)及强制保养制度要求,每天必须有6—8小时为强制停机时间,同时考虑其他主观问题影响,表3内其他项不作主要影响因素。
表 3 不同地质条件下TBM使用情况
地层岩性 | 围岩类别 | 项 目 | 纯掘进 | 换步 | 刀具问题 | 设备故障 | 管片拼装 | 连续皮带机 | 其他 |
均质特硬硬岩段 | Ⅲ类 | 时间占比% | 18.5 | 3.5 | 2.7 | 18.5 | 6.1 | 10.2 | 40.5 |
均质中硬硬岩段 | Ⅲ类 | 时间占比% | 28.6 | 5.2 | 2.6 | 15.2 | 7.6 | 6.2 | 34.6 |
Ⅳ类 | 时间占比% | 20.2 | 4.4 | 1.1 | 11.6 | 6.7 | 4.8 | 51.2 | |
硬软岩过渡段 | Ⅳ类 | 时间占比% | 16.3 | 3.6 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 66.5 |
泥质砂岩 | Ⅳ类 | 时间占比% | 15.0 | 3.2 | 0.1 | 25.9 | 5.4 | 1.8 | 48.6 |
V类 | 时间占比% | 12.0 | 2.2 | 24.4 | 4.2 | 57.2 | |||
破碎带 | V类 | 时间占比% | 11.0 | 2.0 | 3.8 | 15.6 | 67.6 |
由表3可以看出地质条件对TBM的利用率影响较大。对于Ⅲ类围岩,TBM利用率随着围岩类别的降低而提高;Ⅳ类和V类围岩,TBM利用率随着围岩类别的降低而降低。其主要原因如下:①Ⅲ类围岩岩石强度及岩体完整性较高,随着围岩强度降低,设备故障率降低利用率提升。②Ⅲ类和Ⅳ类均质中硬硬岩段岩层较为稳定且强度低,TBM利用率能保持较高水平。③Ⅳ类围岩随着地层岩性下降,岩层趋于破碎,设备故障率提升利用率降低。
对于V类泥质砂岩及破碎带,TBM利用率下降明显,分别为12%及11%,主要是由于在初始掘进进洞出现粘性黄色泥土黏住刀盘,需要人工清理且设备调试故障较多,影响掘进速度时间长达近1个月,在V类穿越煤层段发生了涌水及淤泥卡机状况,导致掘进困难,共花费了27天进行处理。
由以上分析可以看出,在V类围岩洞段,断层破碎带塌方、涌水、围岩收敛变形等不良地质问题较多,双护盾TBM超前处理手段较少,易发生卡机、TBM掘进受阻等事故,TBM利用率极低,在安阳市西部调水工程隧洞的泥质砂岩及破碎带的V类围岩洞段,发生了卡机及涌水等事故,TBM利用率仅为12%及11%,远低于正常掘进时的利用率。
四、滚刀损耗分析
在TBM掘进过程中,受岩石的摩擦、冲击等作用,会发生滚刀的正常磨损、偏磨、刀圈断裂、漏油、断轴等损耗。大量的滚刀损耗及更换,一方面会占用施工时间、降低TBM的利用率及掘进速度,另一方面会显著增加施工成本[9-10]。滚刀的损耗受多种因素的影响,如地质条件、滚刀质量及掘进参数等,其中地质条件是客观因素,其对滚刀的损耗起主要作用。
安阳市西部调水工程隧洞TBM施工段开挖洞径4.33m,刀盘上共配备盘形滚刀26把,共掘进长度11.866km,施工中损耗滚刀96把,平均每123.54m损耗1把滚刀。隧洞沿线地质条件复杂,地层岩性共有5种,而每种岩性亦有不同的类别。不同围岩条件下的滚刀损耗统计结果见表4。
表4不同地质下滚刀统计
地层岩性 | 围岩 类别 | 隧洞 长度/m | 滚刀消 耗/把 | 每把滚刀掘进长度/m | 每1m³岩体耗刀量/把 |
均质特硬硬岩段 | Ⅲ类 | 1362 | 22 | 61.91 | 0.0011 |
均质中硬硬岩段 | Ⅲ类 | 6436 | 56 | 114.93 | 0.0006 |
Ⅳ类 | 2070 | 16 | 129.38 | 0.0005 | |
硬软岩过渡段 | Ⅳ类 | 330 | 1 | 330.00 | 0.0002 |
泥质砂岩 | Ⅳ类 | 300 | 1 | 300.00 | 0.0002 |
V类 | 740 | ||||
破碎带 | V类 | 628 | |||
总计 11866 96 |
对于同一种岩性,无论是硬岩还是软岩,随着围岩类别的降低,滚刀损耗随之降低。如Ⅲ类均质特硬硬岩平均每掘进61.91m消耗1把滚刀,而Ⅲ类均质中硬硬岩则延长至114.93m,Ⅳ类均质中硬硬岩进一步延长至129.38 m。究其原因,这与TBM滚刀破岩机制相关:在刀盘推力的作用下,TBM滚刀刀圈压入岩石,在岩石中产生微裂纹,当相邻滚刀间的裂纹贯通后会形成岩片剥落,TBM完成破岩。在破岩的过程中,如果岩石坚硬完整,其对滚刀的损耗主要体现在两个方面:①完整硬岩中滚刀贯入度较低,为增加贯入度进而提高掘进速度,需要增加推力,刀具受力大,磨损及发生非正常损坏的可能性大;②硬岩中的贯入度往往低于软岩,在相同掘进距离下,刀盘需要转动更多的转数,滚刀在开挖岩石面的摩擦距离长,从而磨损量增大。随着围岩类别的降低,岩石的强度及完整性均会降低,岩体中本身存在较多的节理裂隙,在不需要较大推力的情况下即可获得较高的贯入度,且在相同的掘进距离条件下,刀盘转动的转数少,滚刀与开挖岩石面的摩擦距离短,因此软弱破碎围岩对滚刀的损耗小。
对比国内其他类似工程,安阳西部调水工程输水隧洞TBM施工的滚刀损远低于其他工程平均每20m/1把滚刀损耗,处于损耗较低的范围。
五、掘进速度分析
掘进速度是TBM施工评价中的一个重要指标,在国内外的TBM 掘进速度评价中,常采用两个指标来表示掘进速度,即净掘进速度及平均掘进速度。净掘进速度又称贯入速度(简写为PR), 指的是TBM掘进时单位时间的进尺,单位为mm/min 或m/h, 其主要影响因素为地质条件、设备性能等。平均掘进速度又称施工速度(简写为AR), 指的是一段时间内TBM进尺,一般用平均日进尺、平均周进尺、平均月进尺等表示,计算时包括掘进时间和停机时间。日平均掘进速度为净掘进速度与TBM利用率的乘积。AR= PR×U×24 (1)式中:AR为日平均掘进速度;PR为净掘进速度;U为TBM利用率。掘进参数是影响掘进速度的重要因素,它主要由刀盘的贯入度、推进速度、扭矩、刀盘转速和净掘进速度5个指标来表示。
安阳市西部调水工程隧洞TBM施工段不同地质条件下所采用的掘进参数表5。
表5不同围岩条件下掘进参数的选择表
围岩条件 | 贯入度 (mm/r) | 刀盘推进速度 /额定速度 | 刀盘扭矩 /额定扭矩 | 刀盘转速(r/min) | 净掘进速度(mm /min) |
均质特硬硬岩段 | 3~6 | 50% | 50% | 12 | 20~36 |
均质中硬硬岩段 | 6~12 | 80% | 50% | 12 | 58~120 |
硬软岩过渡段 | 6~9 | 80%~40% | 50%~80% | 6~12 | 50~110 |
软岩段 | 3~6 | 40% | <80% | 6 | 18~32 |
破碎带 | <6 | 20%~45% | 80% | 0~6 | <20 |
由表5可以看出,对于Ⅲ类均质特硬硬岩,刀盘推进速度只有50%,刀盘转速为12r/min,贯入度3~6mm/r, 净掘进速为20~36mm/min,每掘进1环 (1.20m) 需要30~60 min,净掘进速度较低。Ⅲ类均质中硬硬岩岩层,刀盘推进速度可达到80%,其最高净掘进速度可达到120mm/min, 是Ⅲ类均质特硬硬岩的2~4倍。不同地质条件下的TBM日平均掘进速度见表6。
表6不同地质条件下的TBM日平均掘进速度
地层岩性 | 围岩 类别 | 净掘进速度 | 利用率% | 日平均掘进速度 |
均质特硬硬岩段 | Ⅲ类 | 36 | 18.5 | 9.59 |
均质中硬硬岩段 | Ⅲ类 | 60 | 28.6 | 24.71 |
Ⅳ类 | 40 | 20.2 | 11.64 | |
硬软岩过渡段 | Ⅳ类 | 45 | 16.3 | 10.56 |
泥质砂岩 | Ⅳ类 | 30 | 15 | 6.48 |
V类 | 20 | 12 | 3.46 | |
破碎带 | V类 | 20 | 11 | 3.17 |
由表6可以看出,对于Ⅲ类围岩,日平均掘进速度随着围岩类别的降低而提高,Ⅲ、Ⅳ类围岩时相对V类时提高了328%,其他岩性与此规律类似。其主要原因有两点:一是该工程项目Ⅳ、V类围岩TBM利用率随着围岩岩性的降低而降低;二是净掘进速度随着围岩强度的降低而提高。在这两者的共同影响下,Ⅲ围岩日平均掘进速度随着围岩类别的降低而大幅提高。但对于V类围岩,由于地层破碎,净掘进速度不高,同时发生涌水或卡机等事故,需要较长的时间来停机处理,导致TBM利用率极低,因此其日平均掘进速度极低。
综上所述,双护盾TBM在Ⅲ类、Ⅳ类围岩条件下,能获得较高的掘进速度;而在V类围岩及黄泥地层条件下,由于设备利用率、净掘进速度低等原因,导致掘进速度较低。
六 结 论:
通过对安阳市西部调水工程隧洞双护盾TBM施工研究,分析TBM利用率、滚刀损耗及掘进速度,得到以下结论:
(1)TBM掘进性能受地质影响较大,双护盾TBM在Ⅲ类、Ⅳ类围岩条件下能获得较高的设备利用率、掘进速度及较低的滚刀损耗。
(2)每种地质条件均有其对应的最优掘进参数,双护盾TBM可通过调整掘进参数来降低滚刀的损耗。
(3)双护盾TBM易在V类围岩中发生卡机事故,脱困处理一般需要较长的时间,导致TBM利用率极低,这是双护盾TBM应用的明显劣势。在今后的研究中,可重点研究在围岩挤压变形或收敛变形条件下的双护盾TBM快速通过技术,从而提高TBM利用率,进而提高掘进速度。
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