广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂
[摘要]:围绕白肋烘干机在生产过程中出现喂料仓烟叶堆积、烘后烟叶流量偏低等问题,对白肋烟烘焙前后流量进行理论分析,确认白肋烘干机喂料机速度过低是主要原因。通过减少传动系统从动链轮齿数来降低输出速比,实现在保持白肋烘干机爬升带电机频率不变下提高其喂料速度。通过改造,白肋烘干机烘后烟叶流量达到1550kg/h,喂料仓烟叶堆积现象消失,白肋烟生产线单批生产时间缩短0.5小时。
[关健词]:白肋烘干机 喂料仓 链轮 流量 速比
引言
我厂白肋烟生产线于2010年投入使用后,单批生产时间长达3.5小时,伴随着生产中白肋烘干机喂料仓出现烟叶堆积现象。白肋烟生产线的主机设备主要有加里料圆筒、白肋烘干机、加表料圆筒。白肋烘干机设有一个喂料仓,而烘干机与加表料之间无缓冲柜或喂料机。可见,加表料的实时流量直接由白肋烘干机实时流量决定,并跟随波动。设计上,加表料前流量(烘后流量)应为1500kg/h-1600kg/h,而实际上只有1200kg/h,显然白肋烘干机烘后烟叶流量偏低。
1 白肋烘干机工艺结构
白肋烘干机由刮板式输送带、喂料仓和主工作区构成。刮板式输送带用于保证白肋烘干机铺料宽度,喂料仓用于保证和稳定白肋烘干机烟叶流量,即喂料仓爬升带速度决定白肋烘干机烟叶流量的大小,主工作区是白肋烘干机处理并完成工艺任务的生产工作区,由干燥区、冷却区和回潮区构成。
图1 白肋烘干机工艺结构示意图
2 原因分析
2.1加里料段烟叶流量计算
加里料前烟叶的流量为1500kg/h,含水率17%,里料加料比例为26.72%,加里料后含水率32%,利用极限法可以计算加里料后即进入烘干机喂料仓的烟叶流量范围:
①不考虑HT的影响,有
1500 kg/h×(1+26.72%)=1900kg/h.
②不考虑里料含水,有
1500 kg/h×(1-17%)×(1+32%)×(1+26.72%)=2082 kg/h.
可见,烟叶进入喂料仓的流量在1900kg/h至2082 kg/h之间,与白肋烘干机额定产能2000kg/h相符。
2.2烟叶烘后理论流量计算
烘后烟叶含水率为14%,忽略烘干机烘干过程中的烟叶损失,按照白肋烘干机额定产能2000kg/h,可以得到烘后流量:
2000kg/h×(1-32%)(1+14%)=1550kg/h.
2.3 原因分析
综合计算结果可知,当加里料设定流量为1500kg/h时,烟叶烘后流量为1550kg/h,而在实际生产过程中,烘后流量约为1200 kg/h,伴随着喂料仓物料不断堆积现象。
由于烟叶经过白肋烘干机主工作区未有堵塞现象,证明加里料后经喂料仓喂入烘干机的烟叶流量偏小,未达到2000kg/h,多余的烟叶堆积在喂料仓内造成物料不断堆积的现象。
综上所述,造成白肋烘干机喂料仓内物料堆积,烘后烟叶流量偏低的主要原因是白肋烘干机喂料仓喂料速度过低。
3 改造方案
3.1理论分析
烘后烟叶流量从目前1200kg/h流量提升至理论值1550kg/h,根据流量比与转速的关系:
(1)
式中:
:实际生产流量;
:理论流量;
:改造前爬升带速度;
:改造后爬升带速度。
代入数据可得,=(1+29.17%),因此,喂料仓喂料速度须提升29.17%方能满足要求。
3.2 改进对策
在主传动保持不变的条件下,通过提高喂料传动系统主动链轮与从动链轮齿数比可满足上述需求。
提高喂料传动系统主动链轮与从动链轮齿数比可以有两种方式,一是增加主动链轮齿数,从动链轮齿数不变;二是主动链轮齿数不变,减少从动链轮齿数。
(1)第一种情况:增加主动链轮齿数。增加齿轮齿数意味着增大齿轮的直径,考虑到现场电机的输出轴与支撑面的距离受限,安装需对电机位置进行重新调整,这意味着需对电机支架进行改造,难度较大,不考虑。
(2)第二种情况:减少从动链轮齿数。在爬升带传动系统中,保持其它条件不变的情况下,减少被动链轮的齿数可以增大主动链轮与从动链轮齿数比,即减少主从动链轮的速比,从而提高输出速度。并且由于齿数减少,直径减小,无需考虑现场安装位置。因此,此方案可行。
综上,通过重新选择合适齿数的从动链轮,提高主从动链轮齿数比,减少输出速比,满足喂料仓的喂料速度。
4具体实施
4.1从动链轮齿数的选择
目前从动链轮齿数为65,传动链链号为12A,欲将速度提升29.17%,根据“速比等于齿数比的反比”可以得到以下方程式:
(3)
式中:
:原从动链轮齿数;
:新从动链轮齿数;
:改造前爬升带速度;
:改造后爬升带速度,=(1+29.17%)。
代入数据,得到=50.32,取奇数,可得新从动链轮齿数应为49。因此最终将齿数选定为49。
4.2 链轮设计及安装
分别根据链轮轮缘的主要尺寸计算公式确定分度圆直径d、齿顶圆直径da和齿根圆直径df:
d= (4)
da=(0.54+).p (5)
df=d-dr (6)
式(4)(5)(6)中:
P:节距,查表2可得P=19.05;
Z :链轮齿数,Z =49;
dr :滚子外径,查表2可得dr=11.91。
代入数据,可得d=297.33,da=307.00,df=285.42。
由于p=19.05>12.7,齿宽bf1满足式(7):
bf1=0.95b1 (7)
式(7)中:
b1:内链节内宽,b1=12.57。
代入数据,可得bf1=11.94。
表2 A系列滚子链基本参数和尺寸(GB 1243.1-83)
链号 | 节距P(mm) | 排距Pt(mm) | 滚子外径dr(mm) | 内链节内宽b1(mm) | 销轴直径d2(mm) | 内链板高度h2(mm) | 极限拉伸载荷(单排)Q(N) | 每米质量(单排)q(kg/m) |
08A | 12.7 | 14.38 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 12.07 | 13800 | 0.6 |
10A | 15.875 | 18.11 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 15.09 | 21800 | 1 |
12A | 19.05 | 22.78 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18.08 | 31100 | 1.5 |
16A | 25.4 | 29.29 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24.13 | 55600 | 2.6 |
20A | 31.75 | 35.76 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 30.18 | 86700 | 3.8 |
24A | 38.1 | 45.44 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 36.2 | 124600 | 5.6 |
28A | 44.45 | 48.87 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 42.24 | 169000 | 7.5 |
32A | 50.8 | 58.55 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 48.26 | 222400 | 10.1 |
40A | 63.5 | 71.55 | 39.68 | 37.85 | 19.84 | 60.33 | 347000 | 16.1 |
48A | 76.2 | 87.83 | 47.63 | 47.35 | 23.8 | 72.39 | 500400 | 22.6 |
根据所得参数,以及原从动链轮测绘数据,绘制零件示意图如图2. 根据零件图委外加工制造,并进行安装调试。
图2 链轮零件示意图
5效果验证
为验证改造效果,对改造前后各相关参数抽检结果进行对比,如表3所示。
表3 改造前后相关参数对比情况
项目 抽检 | 预配后含水率(%) | 加里料前烟叶流量(Kg/h) | 加里料后含水率(%) | 烘后烟叶流量(Kg/h) | 烘后含水率(%) | 单批生产时间(h) |
改造前 | 17.23 | 1500.76 | 31.72 | 1206.39 | 13.99 | 3.5 |
改造后 | 17.22 | 1501.14 | 31.79 | 1562.81 | 14.02 | 3.0 |
抽检结果显示,改造前后各工艺指标保持一致,烘后流量增大至1562.81kg/h,喂料仓物料堆积现象消除,白肋线单批生产时间从3.5h缩短为3小时,改造目标达成。
6结束语
本文对白肋烘干机前后流量的理论分析以及对问题进行要因分析,找出问题解决的关键。通过对白肋烘干机喂料仓的改造,解决了白肋烘干机生产流量偏低的问题,使白肋烟烘干机喂料仓烟叶堆积现象消失,白肋烟生产线单批生产时间由3.5小时缩短至3小时。
333
参考文献
[1] 张晶学. 机械原理与机械零件[M].北京:机械工业出版社,2011.
[2] 王智德. 烟机设备修理技师培训教材-卷烟制丝设备[M].郑州:国家烟草专卖局职业技能鉴定指导中心,2001.
[3] 常德功,樊智敏,孟兆明. 带传动和链传动设计手册[M].北京:化学工业出版社,2010.
[4] 许云飞,杨巍巍. 机械制图[M].北京:电子工业出版社,2010.
[5] 闻邦椿. 机械设计手册[M].北京:机械工业出版社,2010.
1