白肋烘干机喂料仓的改造

(整期优先)网络出版时间:2024-04-28
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白肋烘干机喂料仓的改造

卢宏波

广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂

[摘要]围绕白肋烘干机在生产过程中出现喂料仓烟叶堆积、烘后烟叶流量偏低等问题,对白肋烟烘焙前后流量进行理论分析,确认白肋烘干机喂料机速度过低是主要原因。通过减少传动系统从动链轮齿数来降低输出速比,实现在保持白肋烘干机爬升带电机频率不变下提高其喂料速度。通过改造,白肋烘干机烘后烟叶流量达到1550kg/h,喂料仓烟叶堆积现象消失,白肋烟生产线单批生产时间缩短0.5小时。

[关健词]:白肋烘干机 喂料仓 链轮 流量 速比

引言

我厂白肋烟生产线于2010年投入使用后,单批生产时间长达3.5小时,伴随着生产中白肋烘干机喂料仓出现烟叶堆积现象。白肋烟生产线的主机设备主要有加里料圆筒、白肋烘干机、加表料圆筒。白肋烘干机设有一个喂料仓,而烘干机与加表料之间无缓冲柜或喂料机。可见,加表料的实时流量直接由白肋烘干机实时流量决定,并跟随波动。设计上,加表料前流量(烘后流量)应为1500kg/h-1600kg/h,而实际上只有1200kg/h,显然白肋烘干机烘后烟叶流量偏低。

1 白肋烘干机工艺结构

白肋烘干机由刮板式输送带、喂料仓和主工作区构成。刮板式输送带用于保证白肋烘干机铺料宽度,喂料仓用于保证和稳定白肋烘干机烟叶流量,即喂料仓爬升带速度决定白肋烘干机烟叶流量的大小,主工作区是白肋烘干机处理并完成工艺任务的生产工作区,由干燥区、冷却区和回潮区构成。

图1 白肋烘干机工艺结构示意图

2 原因分析

2.1里料烟叶流量计算

加里料前烟叶的流量为1500kg/h,含水率17%,里料加料比例为26.72%,加里料后含水率32%,利用极限法可以计算加里料后即进入烘干机喂料仓的烟叶流量范围:

①不考虑HT的影响,有

1500 kg/h×(1+26.72%)=1900kg/h.

②不考虑里料含水,有

1500 kg/h×(1-17%)×(1+32%)×(1+26.72%)=2082 kg/h.

可见,烟叶进入喂料仓的流量在1900kg/h至2082 kg/h之间,与白肋烘干机额定产能2000kg/h相符。

2.2烟叶烘后理论流量计算

烘后烟叶含水率为14%,忽略烘干机烘干过程中的烟叶损失,按照白肋烘干机额定产能2000kg/h,可以得到烘后流量:

2000kg/h×(1-32%)(1+14%)=1550kg/h.

2.3 原因分析

综合计算结果可知,当加里料设定流量为1500kg/h时,烟叶烘后流量为1550kg/h,而在实际生产过程中,烘后流量约为1200 kg/h,伴随着喂料仓物料不断堆积现象。

由于烟叶经过白肋烘干机主工作区未有堵塞现象,证明加里料后经喂料仓喂入烘干机的烟叶流量偏小,未达到2000kg/h,多余的烟叶堆积在喂料仓内造成物料不断堆积的现象。

综上所述,造成白肋烘干机喂料仓内物料堆积,烘后烟叶流量偏低的主要原因是白肋烘干机喂料仓喂料速度过低。                                                                                  

3 改造方案

3.1理论分析

烘后烟叶流量从目前1200kg/h流量提升至理论值1550kg/h,根据流量比与转速的关系:

   (1)

式中:

:实际生产流量;

:理论流量;

:改造前爬升带速度;

:改造后爬升带速度。

代入数据可得,=(1+29.17%),因此,喂料仓喂料速度须提升29.17%方能满足要求。

3.2 改进对策

在主传动保持不变的条件下,通过提高喂料传动系统主动链轮与从动链轮齿数比可满足上述需求。

提高喂料传动系统主动链轮与从动链轮齿数比可以有两种方式,一是增加主动链轮齿数,从动链轮齿数不变;二是主动链轮齿数不变,减少从动链轮齿数。

(1)第一种情况:增加主动链轮齿数。增加齿轮齿数意味着增大齿轮的直径,考虑到现场电机的输出轴与支撑面的距离受限,安装需对电机位置进行重新调整,这意味着需对电机支架进行改造,难度较大,不考虑。

(2)第二种情况:减少从动链轮齿数。在爬升带传动系统中,保持其它条件不变的情况下,减少被动链轮的齿数可以增大主动链轮与从动链轮齿数比,即减少主从动链轮的速比,从而提高输出速度。并且由于齿数减少,直径减小,无需考虑现场安装位置。因此,此方案可行。

综上,通过重新选择合适齿数的从动链轮,提高主从动链轮齿数比,减少输出速比,满足喂料仓的喂料速度。

4具体实施

4.1从动链轮齿数的选择

目前从动链轮齿数为65,传动链链号为12A,欲将速度提升29.17%,根据“速比等于齿数比的反比”可以得到以下方程式:

  (3)

式中:

:原从动链轮齿数;

:新从动链轮齿数;

:改造前爬升带速度;

:改造后爬升带速度,=(1+29.17%)

代入数据,得到=50.32,取奇数,可得新从动链轮齿数应为49。因此最终将齿数选定为49。

4.2 链轮设计及安装

    分别根据链轮轮缘的主要尺寸计算公式确定分度圆直径d、齿顶圆直径da和齿根圆直径df

d=  (4)

da=(0.54+).p  (5)

df=d-dr   (6)

式(4)(5)(6)中:

P:节距,查表2可得P=19.05;

Z :链轮齿数,Z =49;

dr :滚子外径,查表2可得dr=11.91。

代入数据,可得d=297.33,da=307.00,df=285.42。

由于p=19.05>12.7,齿宽bf1满足式(7):

bf1=0.95b1   (7)

式(7)中:

b1内链节内宽,b1=12.57。

代入数据,可得bf1=11.94。


表2 A系列滚子链基本参数和尺寸(GB 1243.1-83)

链号

节距P(mm)

排距Pt(mm)

滚子外径dr(mm)

内链节内宽b1(mm)

销轴直径d2(mm)

内链板高度h2(mm)

极限拉伸载荷(单排)Q(N)

每米质量(单排)q(kg/m)

08A

12.7

14.38

7.95

7.85

3.96

12.07

13800

0.6

10A

15.875

18.11

10.16

9.4

5.08

15.09

21800

1

12A

19.05

22.78

11.91

12.57

5.94

18.08

31100

1.5

16A

25.4

29.29

15.88

15.75

7.92

24.13

55600

2.6

20A

31.75

35.76

19.05

18.9

9.53

30.18

86700

3.8

24A

38.1

45.44

22.23

25.22

11.1

36.2

124600

5.6

28A

44.45

48.87

25.4

25.22

12.7

42.24

169000

7.5

32A

50.8

58.55

28.58

31.55

14.27

48.26

222400

10.1

40A

63.5

71.55

39.68

37.85

19.84

60.33

347000

16.1

48A

76.2

87.83

47.63

47.35

23.8

72.39

500400

22.6

根据所得参数,以及原从动链轮测绘数据,绘制零件示意图如图2. 根据零件图委外加工制造,并进行安装调试。

图2 链轮零件示意图

5效果验证

为验证改造效果,对改造前后各相关参数抽检结果进行对比,如表3所示。

表3 改造前后相关参数对比情况

项目

抽检

预配后含水率(%)

加里料前烟叶流量(Kg/h)

加里料后含水率(%

烘后烟叶流量(Kg/h)

烘后含水率(%)

单批生产时间h

改造前

17.23

1500.76

31.72

1206.39

13.99

3.5

改造

17.22

1501.14

31.79

1562.81

14.02

3.0

抽检结果显示,改造前后各工艺指标保持一致,烘后流量增大至1562.81kg/h,喂料仓物料堆积现象消除,白肋线单批生产时间从3.5h缩短为3小时,改造目标达成。

6结束语

本文对白肋烘干机前后流量的理论分析以及对问题进行要因分析,找出问题解决的关键。通过对白肋烘干机喂料仓的改造,解决了白肋烘干机生产流量偏低的问题,使白肋烟烘干机喂料仓烟叶堆积现象消失,白肋烟生产线单批生产时间由3.5小时缩短至3小时。

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参考文献

[1] 张晶学. 机械原理与机械零件[M].北京:机械工业出版社,2011.

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[4] 许云飞,杨巍巍. 机械制图[M].北京:电子工业出版社,2010.

[5] 闻邦椿. 机械设计手册[M].北京:机械工业出版社,2010.

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