不压井油管堵塞器封堵成功率的提高

(整期优先)网络出版时间:2024-05-18
/ 2

不压井油管堵塞器封堵成功率的提高

田浩 王浩 赵凯 宋来华 何静

中石化中原油田分公司采油气工程服务中心, 河南 濮阳 457000

摘要:一些油气井在压裂施工过后,部分油气井自喷生产一段时间后,由于地层压力的降低,不能自喷生产,这样的井施工作业往往上不压井作业施工,由于油气比高及井内压力波动较大,间喷状况较多,起钻施工前需要进行投堵施工,由于多种管柱组合,导致投堵效果较差,针对此压裂管柱研制改进了油管堵塞器,并起到了较好的堵塞作用,有效解决环境污染及存在井控安全隐患和费用增加的问题。

关键词:压裂管柱;间喷;不压井;堵塞器

目前油水井生产过程中一般井内管柱下部有Φ73mm油管的可以投入Φ73mm堵塞器,但有的压裂管柱只能投入3寸堵塞器,特别是笼统压裂管柱,目前的笼统压裂管柱组合都是上部为Φ89mm油管,最下面接有一根Φ73mm油管,只能投入3寸堵塞器,因目前Φ89mm管受修复条件限制,有时无法达到修复要求,有的油管内壁有死垢或死蜡等情况,加上地层含蜡较高,一般需要上不压井作业的井,都是生产了一段时间,井内管柱也有锈蚀结蜡等情况,各方面原因加起来,就导致投3寸堵塞器时,在结蜡段和腐蚀段易卡住,这时靠地面水泥车施加压力继续下行,堵塞器下行到位后,由于摩擦力较大,导致胶皮磨损,密封效果不太好,井内的油气混合物可以沿着管柱上行,起钻期间就形成间喷或溢流等情况,3寸堵塞器投堵成功率普遍都不高,这时由于在管柱最下部有一个堵塞器,导致从井口再投堵塞器也投不进去,现场施工中只能采用水泥车打压,将管柱内的油打散,起钻时根根冒着油水混合物施工,一是设备卫生污染严重,二是大车滚筒部位高温易发生火灾,三是井场周围环境易造成污染,四是后续刺洗不压井设备产生的锅炉费用较高,每次刺洗费用约在10000元左右,即增加了车辆费用,又增加了劳动强度。

1 现状调查

所以目前在不压井作业投堵施工中,如何提高笼统压裂管柱投堵成功率成为急需解决的问题。以2022年9月15日施工的马26-14井为例:该井井内就是笼统压裂管柱,9月16日进行投3寸堵塞器,投堵最高压力12MPa,安装不压井设备后起钻施工,在起至的83根时油管内开始出现溢流,最后溢流内带油花,现场判断堵塞器胶皮已磨损,又从油管内投了一个堵塞器,水泥车打压至10MPa,压力持续上升,停泵后起管2根见堵塞器,后只能采用直接起钻,起出井内管柱后,检查发现堵塞器上的胶皮已经有磨损现象,并且上面的胶皮已经破裂,井上整个设备都已经被油水溅脏,井场周围有油污落地现象,后期的不压井设备清理,在队上共计耗时1天,才将不压井设备刺干净,仅锅炉费用就5千元,人工劳动强度也增加了,在2023年5月25号施工的桥53-1井,也碰到了类似的情况,起出的胶皮也磨损较严重。根据该问题分析了起钻间喷产生危害的原因 ,认为造成3寸堵塞器密封不好产生危害主要因素共有2个:(1)原使用的堵塞器设计不合理。(2)井内管柱组合方式不合理,下管柱时没有考虑投堵施工。

调查统计了2021年1月至2023年3月份不压井施工井次,现场实际情况说明,2021年1月至2023年5月份共施工有起笼统压裂管柱的不压井施工共5口井,其中下堵塞器密封不严的有3口井,堵塞器封堵后液体上返率占了60%,急需一种方便加工,设计合理的新型堵塞器,解决环境污染及存在井控安全隐患和费用增加的问题

2 工具设计与加工

针对油管封堵设计制造了新型堵塞器:具体加工方案是:在目前使用的Φ73mm堵塞器基础上改进加工,在原有的堵塞器顶部加工出一个内径为Φ32mm的母扣,再用Φ70mm×100mm45号圆钢加工出一个外径为Φ65mm,长度为52mm的圆柱型改进接头,圆柱下面带有一外径为Φ30mm,长度为22mm的公扣,将加工的的改进接头与堵塞器相连接,连接好后,通过两个Φ4mm的销钉进行固定,考虑到如果新型堵塞器的接头直径65mm,如果碰到结蜡多的井也不太好下,我们又在加工的改进型接头上面加工四道宽10mm,深2mm的排蜡槽,这样可以确保堵塞器在井内顺利投堵到位。

在日常投堵施工中,Φ89mm油管内径是76mm,改进后的新型堵塞器外径最大处是65mm,二者之间相差11mm,投堵前先用5-7方热水将压裂管柱内壁的油蜡处理一下,就能确保堵塞器顺利到位,堵塞器到位后,最下面一根油管的内径是62mm,到改进的接头处就下不去了,从而达到堵塞油管通道的目的目的,消除了井控安全隐患,保证了施工中的清洁生产。

在目前使用的Φ73mm堵塞器基础上改进加工,在原有的堵塞器顶部加工出一个内径为Φ32mm的母扣,再用Φ70mm×100mm45号圆钢加工出一个外径为Φ65mm,长度为52mm的圆柱型改进接头,圆柱下面带有一外径为Φ30mm,长度为22mm的公扣,将加工的的改进接头与堵塞器相连接,连接好后,通过两个Φ4mm的销钉进行固定,考虑到如果新型堵塞器的接头直径65mm,如果碰到结蜡多的井也不太好下,我们又在加工的改进型接头上面加工四道宽10mm,深2mm的排蜡槽,这样可以确保堵塞器在井内顺利投堵到位。

3 应用效果

“新型堵塞器”加工研制成功,开始在濮南作业区现场应用,共施工不压井作业2口井,其中起笼统压裂管柱施工的共计2口井。对现场应用情况进行了跟踪调查统计,2口井投堵施工均是一次成功,且没有一口井出现起钻期间,油管内出现井内油水混合物上返现象,投堵后液体上返率为0,达到了预计目标。

4 取得效益

4.1经济效益

降低了因堵塞器投堵后密封不好产生的井控安全隐患,减少了因井场污染引发的工农事故,同时减少了锅炉刺洗产生的额外施工费用。

通过该新型堵塞器现场使用,具体经济效益如下:

4.1.1成本投入:只需在单位内部加工。一段长10cm的Φ70mm45号圆钢,约60元,加工丝扣及销钉需要加工费360元,共计需成本420元。

4.1.2产出

(1)工农费:以每年有3口井因投堵后密封效果不好,产生污染,需工农费1000×3=3000元。

(2)以每年有3口井的不压井设备需要重新刺洗。每次锅炉车需要使用10小时,每小时锅炉车526元,需要费用526×10×3=15780元。

(3)投堵后密封效果不行需要等泥罐到现场值班洗井,每次需要1台水泥车一台罐车,水泥车26小时10816元、罐车26小时3822元。以每年3口井计算需要费用:14638×3=43914元。

4.1.3经济效益获纯利润:每年可节省费:3000+15780+43914=62694元。

投入产出比:62694÷420=1:149

本新型堵塞器应用于生产实际,在保护环境的同时,也取得了良好的社会效益,节省了生产成本,保障了施工安全,为油田的持续、和谐、高效发展做出了一定的贡献。

4.2社会效益

可以为不压井作业投堵施工提供安全施工保障,消除了井控工作的安全隐患,降低了因井冒油水污染产生的工农费用。增强了二层平台施工人员安全系数,起到了防喷的作用,保证了施工中的清洁生产。

参考文献:

[1] 刘峰,王太星,魏景山,颜家福.不压井作业油管堵塞器胶筒的接触应力分析[J].石油矿场机械,2013,42(8):33-36.

1