一次复杂的配网故障以及其录波特征所反应的开关异常

(整期优先)网络出版时间:2024-06-11
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一次复杂的配网故障以及其录波特征所反应的开关异常

杨键权,王瑞,周鑫章,李冠霖

(深圳供电局有限公司,广东 深圳,518000)

摘要:此次通过研究某变电站10kV设备发生的一次复杂故障,针对其故障波形特征进行研究,提炼了10kV开关绝缘击穿时的电流波形特点,总结了高压开关出现的异常特征,为从事配网运维人员分析故障设备提供参考。

关键词:故障波形;开关拒动或绝缘击穿;配电;设备异常;隐性缺陷;识别缺陷方法

  1. 事件简介

某日13:10,现场检查发现10kV兴利线F08零序I段保护动作、10kV接地变D01零序Ⅱ、Ⅲ段保护动作,501开关跳闸,10kV 1M失压,#1主变保护及10kV备自投装置没有保护动作信号。

14:15,现场检查10kV母线及除F08以外的间隔无异常,合上501开关,10kV 1M送电正常。

17:30,经过对F08进行检查,开关外观正常,机械特性试验合格,分合闸行程到位;保护装置交流采样板正常,采样精度符合标准,保护装置及二次回路未见异常,后将F08开关恢复运行。

第二天,几个专业的专家经过分析讨论,为全面排除各种故障可能,考虑到F08站外仍在修复过程中,具备停电条件,故申请F08开关转检修,进行开关断口耐压试验。

18:30,在F08开关停电过程中,发现开关分闸后B相带电显示器显示带电,考虑到操作风险及人身安全,故申请将10kV 1M停电后操作。

第三天01:00,将10kV 1M转至热备用,F08开关拉至检修位置。

01:30,10kV 1M恢复运行,F08开关在耐压试验中B相断口耐压击穿(A、C两相耐压32.9kV,B相1.8kV)。

02:48,在备用柜开关小车做完预试合格后,替换F08开关小车,送电正常。

  1. 各保护元件动作情况详细分析
    1. 12时39分53秒、12时41分12秒,10kV兴利线F08保护启动记录与#1接地变D01保护启动记录一致,说明当时F08线路确实发生接地故障。
    2. 12时41分13秒044毫秒,10kV兴利线F08保护零序过流Ⅰ段动作(整定值0.4A,1秒),10kV 1M接地信号发生(整定值15V,1秒),零序保护持续时间74毫秒后返回,10kV 1M接地信号持续90毫秒后复归,F08保护装置检测到HWJ由1→0,断路器位置由1→0,TWJ位置由0→1,但其后F08保护重合闸没有动作记录,重合闸动作灯也没亮,保护启动元件在21秒748毫秒后才返回,此处保护动作行为不符合预期设定。后经调试验证,若保护检测到TWJ为1后,仍采集到有流(大于0.06A)的时间大于5秒,则重合闸放电。

在此期间,#1接地变D01两套保护均有启动,10kV 1M有接地信号,检查监控后台SOE没有发现10kV 1M其他间隔有保护启动记录。综上可以断定,12时41分12秒-13秒,10kV 1M上F08线路发生了接地故障,保护动作出口,但断路器主触头位置是否分开无法确定、保护装置交流采样板是否正常待检查。

2.3.12时41分33秒784毫秒,10kV兴利线F08保护发出“TWJ异常”告警信号,其动作条件为TWJ=1且装置有流(大于0.06A)延时10秒。此信号刚好是在F08保护启动返回后10秒发出,间接说明此时保护仍采集到小于零序启动值(0.4A)的小电流。

2.4.在12时43分53秒935毫秒~12时44分51秒015毫秒期间,10kV兴利线F08保护有2次持续时间约10秒的启动记录,但期间#1接地变D01两套保护动没有启动记录。根据故障情况推测导致F08保护启动的是零序电流,且幅值在0.4A以下,故#1接地变D01保护没有启动,F08保护零序过流Ⅰ段也没有动作。

2.5.12时44分54秒068毫秒,10kV兴利线F08保护再次启动,12时45分09秒244毫秒F08零序过流Ⅰ段保护动作(0.4A,1秒),故障电流1.43A。在此期间,F08保护一直有TWJ开入和TWJ异常信号。

12时45分08秒249毫秒,#1接地变D01两套保护均启动,2302毫秒后零序过流Ⅱ段保护动作(0.5A,2.3秒),2602毫秒后零序过流Ⅲ段保护动作(0.5A,2.6秒),故障电流约1.70A;12时45分09秒251毫秒,10kV 1M接地信号发生(15V,1秒)。在12时45分10秒974毫秒,#1接地变保护动作跳开#1变低501开关后,上述零序保护动作返回,接地信号消失。

2.6.在故障后复电过程中,除F08开关转冷备用外,其余间隔均送电正常,#1接地变保护没有启动,也间接证明接地故障由F08引起。如果10kV 1M其他间隔同时有接地故障但该间隔零序CT没有采集到电流,则此时#1接地变保护应该启动或动作跳闸。

综上可以断定,12时45分09秒-11秒,10kV 1M上F08线路发生了接地故障,保护动作出口,但断路器主触头位置是否分开无法确定、保护装置交流采样板是否正常待检查。接地故障由#1接地变D01跳开#1变低501开关后隔离。

图一:保护动作时序图一

图二:保护动作时序图二

  1. 各装置动作录波分析

12:39时,线路保护未动作,接地变保护零序通道持续采集到600ms左右的零序电流,此时设备故障已经发生。

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图六:接地变保护12:39录波

12:41线路保护动作,开关事故分闸。

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图三:10kV兴利线F08线路保12:41录波

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图四:接地变保护12:41录波(零序电流)

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图五:10kV兴利线F08线路保12:43录波

12:44,10kV兴利线F08保护再次启动,零序过流Ⅰ段保护动作,26秒后 F08保护启动返回。12:45,接地变保护动作,#1主变变低501开关事故分闸,10kV1M失压。

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图七:10kV兴利线F08线路保12:44录波(再次启动)

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图八:接地变保护12:45录波(动作跳开#1变低501)

  1. 为相关从业人员提供的故障分析经验

此事件给我们带来的启示是,10kV开关即使正确分闸,也有可能因为绝缘击穿等问题,造成类似开关拒动时的现象,即通过接地变保护扩大事故范围,引起10kV母线失压。与开关拒动不同的是,绝缘击穿时的故障电流不是持续的,具有一定的隐蔽性。在相关的事件事故处理过程中,故障分析人员可以通过仔细检查SOE及故障电流波形,对保护装置重合闸掉电、多次出现故障电流、有TWJ异常告警等异常进行分析,进一步确定故障点,确保设备健康复电。