中核四川环保工程有限责任公司
摘要:某核设施废液贮槽在使用蒸汽喷射泵输送废液时,蒸汽凝结水量约占废液输送总量的11%~13%左右(体积比),凝结水量占比的设计理论值为0.8%(体积比),数据显示实际凝结水量占比较高。开展原因分析,发现主要原因为:蒸汽喷射泵工作蒸汽压力不足,导致喷射泵运行实际膨胀比115达不到设计值200。解决措施为提高喷射泵运行膨胀比,可从提高工作蒸汽压力、降低喷嘴出口压力两方面入手,针对工作压力提出相应缓解措施,针对出口压力提出2种优化帕瓦尔喷嘴结构的方法。分别提升实际膨胀比至200和250,对喷嘴喉径和出口直径进行优化设计,拉瓦尔喷嘴结构优化后,凝结水量占废液输送总量的理论值分别为0.71%和0.69%(体积比),低于优化前凝结水占比值0.8%(体积比),表明优化均具有一定的效果。同时,膨胀比越高时,蒸汽喷射泵的工作效率越高。
关键词:蒸汽喷射泵;拉瓦尔喷嘴;膨胀比
1 前言
某核设施设有废液贮槽,用于废液的接收、贮存及输送,其中废液输送属于阶段性工作,后续工号需要废液时再向其送料。根据送料系统的设计,废液输送需要使用蒸汽喷射泵和磁力泵。蒸汽喷射泵用于将废液由贮槽输送至废液中转槽,磁力泵用于将废液由中转槽输送至目标工号。
蒸汽喷射泵是一种利用水蒸汽高速射流来抽取低压流体的真空泵,具有结构简单、成本低、工作可靠等优点,应用较广。废液输送时,使用饱和蒸汽作为动力源,利用蒸汽的抽力将废液从贮槽中吸取并输送出去,因蒸汽与废液直接接触,故在废液输送过程中,蒸汽将与废液混合并凝结成水,后续的磁力泵所输送的废液中包含了一部分蒸汽凝结水。根据表2-1蒸汽喷射泵的设计值,可得蒸汽凝结水量占废液输送总量的理论值为0.8%(体积比),而从2年多的送料情况来看,蒸汽凝结水量占比约为11%~13%左右(体积比),占比较高,无形中增加了废液总量,增大了处理成本。
鉴于此,有必要对蒸汽喷射泵送料情况进行分析,查找送料时蒸汽凝结水量较大的具体原因,找到解决的措施或方法,提高蒸汽喷射泵的送料效率。
2 蒸汽喷射泵
2.1 蒸汽喷射泵原理
蒸汽喷射泵主要包括接受室、混合室、扩压器三部分,如图2-1。
图2-1 蒸汽喷射泵结构示意图
蒸汽喷射泵的工作原理是以消耗高压蒸汽为代价,利用自身的结构特点来提高低压流体压力。具体过程是:高压工作蒸汽通过拉瓦尔喷嘴时,由于喷嘴截面积的变化,蒸汽的运动状态会经历亚音速、音速和超音速的变化过程;工作蒸汽从喷嘴排出后继续膨胀,形成高速低压区域,在内外压差的驱动下,引射流体被吸进泵内,并依靠工作蒸汽膨胀核边界层的粘性力作用,被引入混合室内并加速,蒸汽的潜热被废液吸收而温度升高,高速蒸汽流的动能传递给废水,使混合流体速度升高,气液两相流体充分混合后进入扩压器减速增压,在出口以一定压力排出喷射泵,以此实现废液抽吸和输送的目的[1]。
图2-2 蒸汽喷射泵内部压力、速度变化示意图
图2-2为蒸汽喷射泵内部压力、速度变化示意图。工作蒸汽以较高压力、较低流速进入喷射器,经喷嘴减压增速后变为较低压力、较高流速;废液以较低压力、较高流速进入喷射泵,经喷嘴减压增速后变为较低压力、较高流速;两者在混合室进行动量、热量交换,混合流体变为较高压力、较高流速进入扩压器,经减速增压后变为较高压力、较低流速排出喷射器。
2.2 蒸汽喷射泵布局
每个贮槽共有4台蒸汽喷射泵,型号为PSB-ZS-10-5-20,分两层布置于废液贮槽内,每层2台,第一层泵吸液口距底5mm,第二层泵吸液口距底3500mm。蒸汽喷射泵在贮槽内的布局示意图如2-3。
图2-3 蒸汽喷射泵布局示意图
2.3 蒸汽喷射泵参数
蒸汽喷射泵设计/运行参数如表2-1。
表2-1 蒸汽喷射泵设计/运行参数表
序号 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
1 | 设计蒸汽压力 | 0.7MPa | |
2 | 运行蒸汽压力 | 0.4MPa | 实际运行 |
3 | 设计蒸汽耗量 | 80Kg/h | |
4 | 设计流量 | 10m3/h | |
5 | 设计吸程 | 5m | |
6 | 设计扬程 | 20m | |
7 | 设计膨胀比 | 200 | |
8 | 拉瓦尔喷嘴喉径 | 9.37mm | |
9 | 拉瓦尔喷嘴出口直径 | 46.04mm |
3 原因分析及解决措施
3.1 原因分析及解决思路
3.1.1 原因分析
蒸汽喷射泵膨胀比指的是喷嘴前工作压力与喷嘴出口压力之比[2],用来评价蒸汽喷射泵拉瓦尔喷嘴对工作蒸汽减速增压的性能,如公式(1)。
(1)
式中:——喷嘴前工作压力,MPa;
——喷嘴出口压力,MPa。
从蒸汽喷射泵工作原理的角度看,喷嘴出口压力与废液引射压力之间形成的压力差为驱动力,将废液吸入混合室内,喷嘴出口压力越低,压力差越大,驱动力越强,对应喷射泵膨胀比越大,废液的吸入量自然越多,所以喷射泵输送流量越大、效率越高。查阅相关资料表明[1]:在废液比热容和最小截面积不变的前提下,混合室内最大流量正比于工作蒸汽压力
。工作压力降低,混合室最大流量减小,表明废液的最大吸入量下降,相当于废液压力差减小、喷嘴出口压力升高而膨胀比相对降低。
已知设计蒸汽压力为0.7MPa、喷射泵设计膨胀比为200,则喷嘴出口设计压力为0.0035MPa;目前送料所使用的的蒸汽压力为0.4MPa,喷嘴出口压力为0.0035MPa,则喷射泵实际膨胀比为115,小于设计膨胀比。结果表明,在实际运行中,蒸汽喷射泵受工作蒸汽压力低的限制,工作效率有所下降,这也是蒸汽凝结水量占废液输送总量比重较大的原因。
3.1.2 解决思路
蒸汽喷射泵运行中,实际膨胀比小于设计膨胀比,只要想方设法将实际膨胀比提高、达到或超过设计膨胀比,就能提升喷射泵工作效率,降低蒸汽凝结水量。
喷射泵膨胀比与工作蒸汽压力、喷嘴出口压力有直接关系,凡是能提高工作蒸汽压力,或降低喷嘴出口压力的方法,都能提高实际膨胀比。由此,提高膨胀比可从提高工作压力、降低出口压力两个方面入手。
3.2 解决措施
3.2.1 提高工作压力
毫无疑问,最简单有效的方法是提高工作蒸汽压力,当蒸汽压力越接近0.7MPa时,蒸汽喷射泵运行时膨胀比越高。有资料表明[1],当工作蒸汽压力达到0.9MPa时,蒸汽喷射泵引射系数最大,此时膨胀比已超过设计值,工作效率最高。
目前蒸汽管网总压最大值约为0.7MPa,若想达到0.9MPa需增设增压设施,同时蒸汽喷射泵设计蒸汽压力为0.7MPa,故此工作压力以0.7MPa为宜。从实际情况来看,该核设施内蒸汽管网经过分汽缸后共有4个去向,分别为废水蒸发、废液输送、暖风通风、淋浴水加热。若在废水蒸发系统运行的同时再输送废液,蒸汽压力很难保持在0.7MPa,一般只有0.4MPa左右。
综上所述,当前情况下,提高工作蒸汽压力很难达到设计要求。因此,可以考虑提高引射压力、降低出口压力的方法。
3.2.2 降低出口压力
当工作蒸汽压力一定时,降低喷嘴出口压力,既可以增大喷射泵膨胀比,又可以增加出口压力与引射压力之差,增强废液引射驱动力,提高喷射泵的工作效率。
降低出口压力,实际上是根据调整后的实际膨胀比进行蒸汽喷射泵喷嘴结构优化,以适应实际工作蒸汽压力的运行情况。调整膨胀比,可以有两种方式:实际膨胀比达到设计值200、实际膨胀比超过设计值200。
已知饱和蒸汽相关参数如表3-1,拉瓦尔喷嘴结构如图3-3。
表3-1 饱和蒸汽相关参数表
序号 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 密度(Kg/m3) | 比热容(m3/Kg) |
1 | 142.92 | 0.4 | 2.1848 | 0.4709 |
2 | 164.17 | 0.7 | 3.5857 | 0.2778 |
图3-3 拉瓦尔喷嘴结构简图
(1)实际膨胀比等于设计值
已知蒸汽喷射泵出口管尺寸为φ57×3mm,管道内径51mm,取拉瓦尔喷嘴出口直径最大值为51mm,若将实际膨胀比提高至设计值200,则拉瓦尔喷嘴优化尺寸计算如下。
已知喷嘴出口直径计算公式[2]为
(2)
式中:——喷嘴出口直径,mm;
——喷嘴喉径,mm;
——喷射泵膨胀比。
优化后的喷嘴喉径为
(2)实际膨胀比高于设计值
已知帕瓦尔喷嘴设计喉径为9.37mm、设计出口直径为46.04mm,若将出口直径提高至最大值51mm,则最大设计膨胀比可由公式(2)计算得出。使用试算法,设计膨胀比最大值为257。
若将实际膨胀比提高至250,超过设计值并低于最大值,则拉瓦尔喷嘴优化尺寸计算如下。
优化后的喷嘴喉径为
在工作蒸汽压力为0.4MPa时,按照膨胀比为200或250对拉瓦尔喷嘴分别进行优化,优化前后尺寸对照如表3-2。
表3-2 拉瓦尔喷嘴优化前后对比表
工作蒸汽压力 | 膨胀比 | 喷嘴喉径 | 喷嘴出口直径 | 送料量 | |
设计值 | 0.7MPa | 200 | 9.37mm | 46.04mm | 10m3/h |
优化后 | 0.4MPa | 200 | 10.38mm | 51.00mm | 8m3/h |
0.4MPa | 250 | 9.48mm | 51.00mm | 7m3/h |
3.2.3 效果评估
(1)实际膨胀比等于设计值
已知蒸汽喷射泵实际工作压力0.4MPa、实际膨胀比为200,拉瓦尔喷嘴优化后,工作蒸汽理论耗量计算如下。
喷嘴喉径计算公式[2]为
(3)
式中:——喷嘴喉径,mm;
——饱和蒸汽系数,1.32;
——工作蒸汽绝对压力,MPa;
——工作蒸汽比热容,m3/Kg;
——工作蒸汽耗量,Kg/h。
优化后的蒸汽耗量理论值为
蒸汽耗量为57Kg/h,凝结成水为0.57m3/h,送料量为8m3/h,则优化后的凝结水量占废液输送总量的理论值为0.71%(体积比),低于优化前凝结水占比值0.8%(体积比)。
(2)实际膨胀比高于设计值
已知蒸汽喷射泵实际工作压力0.4MPa、实际膨胀比为250,拉瓦尔喷嘴优化后,工作蒸汽理论耗量计算如下。
优化后的蒸汽耗量理论值为
蒸汽耗量为48Kg/h,凝结成水为0.48m
3/h,送料量为7m3/h,则优化后的凝结水量占废液输送总量的理论值为0.69%(体积比),低于优化前凝结水占比值0.8%(体积比),表明拉瓦尔喷嘴优化具有一定的效果,提高了以0.4MPa蒸汽为动力的蒸汽喷射泵的工作效率。
(3)两者对比
综上所述,实际膨胀比为200时,凝结水量占废液输送总量的理论值为0.71%(体积比);实际膨胀比为250时,凝结水量占比理论值为0.69%(体积比)。两者均低于优化前凝结水占比值0.8%(体积比),表明拉瓦尔喷嘴优化均具有一定的效果;膨胀比越高时,拉瓦尔喷嘴喉径越小,故送料量越低,但凝结水量占比越小,表明蒸汽喷射泵的工作效率越高。
4 结论
某核设施废液贮槽在使用蒸汽喷射泵输送废液时,蒸汽凝结水量占总送料量比重较高,为降低蒸汽凝结水量,减少不必要的废液量,提高蒸汽喷射泵工作效率,开展了蒸汽凝结水量大的原因分析工作。对送料时凝结水量大的原因进行分析,针对蒸汽喷射泵送料的实际膨胀比小于设计膨胀比的情况,提出相应的预防及解决措施,对蒸汽喷射泵拉瓦尔喷嘴结构进行两种优化设计,以适应现有的工作蒸汽压力。通过分析和计算得到以下几个结论:
(1)蒸汽凝结水量大的主要原因为蒸汽喷射泵实际工作蒸汽压力不足,导致喷射泵运行膨胀比115,达不到设计值200。
(2)提高膨胀比可从提高工作压力、降低出口压力两方面入手。
(3)拉瓦尔喷嘴结构优化后,凝结水量占废液输送总量的理论值分别为0.69%和0.71%(体积比),低于设计凝结水占比值0.8%(体积比),表明优化均具有效果。
(4)膨胀比越高时,拉瓦尔喷嘴喉径越小,故送料量越低,但凝结水量占比越小,表明蒸汽喷射泵的工作效率越高。
参考文献
[1]王俏,三喷嘴蒸汽喷射泵的数值模拟研究与分析[D],河北工业大学,2014.6
[2]魏博,廖国进等,水蒸汽喷射泵结构尺寸计算系统的建立[J],辽宁工业大学学报(自然科学版),2016,33(4):277-280
作者简介:苗建军,男,汉族,1975年7月出生,高级工程师。