(中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 甘肃 兰州 730060)
摘要:本文以某单位乙烯装置为视角,分别从延缓缸体焦结、改进螺栓拆卸方式等方面,给出了裂解气压缩机的改进措施,以此有效降低压缩机能耗量,使压缩机处于高效率、低能耗的运行状态。在实际改进压缩机后,每小时的蒸汽耗量减少了-18.21t,生产每t乙烯的综合物耗减少了12kg标油,蒸汽、标油均达到能源使用的控制目标。压缩机发生异常的概率降低了23.5%,以更平稳的运行状态控制能源消耗量。
关键词:压缩机;螺栓;蒸汽
引言:某单位的乙烯项目年产量数额较大,需要加强各类设备的节能控制,以此获取更多的生产利润。裂解气压缩机运行期间,主要利用蒸汽透平形式给出驱动作用。驱动结构具有复杂性,在较长时间的温度高、压力高的情况下,可能会增加能耗量。设备检修时间不长、检修任务较多,尝试从节能角度改进压缩机的运行流程,以此达到低能耗、长时间地压缩机运行目标。
1项目概况
某单位乙烯年产量目标为46万t,运行美国生产的解裂炉、分离炉等各类装置。在2006年开始投产运行,该装置每小时能够生产乙烯59.525t,每年可运行7560h。该装置内含有“原料前期处理”、“裂解”、“压缩”等多个系统。生产期间排出的各类废物,均符合排放要求。该装置是利用DCS系统进行一般监控,安全联锁保护机制为SIS系统。选用的裂解气压缩机型号为“201J”,利用DCS控制技术完成信息交互。
2裂解气压缩机的低能耗改进分析
2.1延缓缸体结焦
打开裂解气压缩机的设施后,叶轮密封组件存在差异性的磨损问题。在高压缸五段最后处理节点、中压缸二段的首个节点、低压缸二段末尾节点的各处叶轮口环,均表现出严重的磨损情况。在部分叶轮、输气线路内,形成了较多结焦。在转子处含有的聚合物较多,该处聚合物厚度大于5.2mm,且小于6.1mm。此处焦结、聚合物堆积是弱化装置运行能效、形成较大能耗的直接原因。隔板处含有的结垢较多,压缩机内部添加的各个压缸隔板表面,均表现出较多的磨损。对此问题,更换新的转子、隔板气封条等设施,以此恢复压缩机的性能[1]。
结焦成分的产生,主要关联于裂解气成分。在裂解气出现成分改变的情况下,压缩机内形成的结垢,其内在组分会相应改变。在初期结垢形成时,多为苯乙烯、环戊二烯相互作用形成的结垢。在生产至后期,是丁二烯、异戊二烯相互作用后,形成了黏稠性成分,黏附于缸体中,致使密封、流道各处受堵,增加了叶轮密封组成的磨损量。
在改进压缩机运行方案时,需要从压缩机各级缸内加水量、注洗油间隔周期、阻聚剂使用量等方面,给出有效控制措施。该压缩机内添加的阻聚剂中,含有三甲基苯。在压缩机加水管线内添加阻聚剂,再加入各个段的加水管线内,会引起机组各个段内的阻聚剂用量失控,出现各部分加水量不均,各段的裂解气体浓度不均。在压缩温度升高时,裂解气体浓度较小的段内出现焦结。在高温条件下,聚合物相互作用后,会产生芳香类成分。在低能耗改进压缩机时,需要加强芳香类成分控制,使用三甲基苯,添加在四甲苯内。三甲基苯中含有的芳烃成分达到85%,能够用来清除压缩机各处的聚合物[2]。
2.2优化螺栓拆卸形式
拆开压缩机各个组成后,主蒸汽传送至目标螺栓位置的过程,主要使用力矩扳手。而螺栓规格较大,在持续运行、高温、高压的工况下,螺纹会发生性能变化,会提高力矩扳手转动的困难性,产生能源不必要消耗问题。为此,在优化此类问题时,需要选择液压扳手给出处理,拆除首个螺栓后,第二个螺栓处于咬死状态。查看各部分组成,分析发现:该故障螺栓含有两个头,拆除处理时加固型、液压型两种扳手会给出一定作用,致使双头螺栓角度偏移,形成毛刺后出现“咬死”情况。最终使用切割工具,去除螺杆表面的螺帽,对螺杆给予保护处理。其余位置的螺杆采取气焊加热处理的形式,去除受损的力矩扳手,整体优化效果较好。
2.3增强蒸汽做功能效
查看压缩机组成后,内缸变形较大。内缸结构的变化程度,从装设角度、装设间隔等方面改变了各类叶片的装设形式,间接降低了蒸汽做功能效。安装3组机组透平设施,均采取半轴进汽形式,首级设计为冲动叶轮。在叶轮上部分,开展转子做功处理后,进入下级叶轮处理流程。在驱动蒸汽、后部叶轮空腔的间隔位置,添加进汽挡板,以此减少蒸汽反串量,保持进汽透平处理的顺畅性。进汽挡板是一种较为关键的节能组件,能够增强低能耗、高效率的蒸汽做功效果。
在压缩机优化期间,高压缸位置设立的挡板厚度较小。正常厚度为15mm,在冲蚀作用下该板厚度仅有3至4.6mm。该厚度范围的挡板,无法有效阻隔蒸汽,会增加透平处理的能源用量。在压缩机性能改进时,分析各类参数,确定内缸下缸结构的外形变化较大,形成了较大的内缩口,该口内径达到0.46mm。在缩口作用下,内缸实际接触区域变小。在处理内缸变形问题,要从中分面、缩口两个方面入手。在中分面位置切削去除0.45mm长度,缩口位置车削处理0.23mm。下缸结构改进完成,重组内缸,查看内缸实际接触区域。前期应清洁中分面各个位置,在1/2缸体表面添加蓝油,关闭上下两部分的缸结构。在正常条件下,利用塞尺读取中分面间隔的长度。经过设计测量发现:气封端的间隔距离达到0.1mm,此间隔参数较大;其余节点的间隔处于0.03mm至0.0.8mm之间。测定上紧螺栓位置,中分面区域内的间隙最大值是0.046mm,此测定结果符合要求。
2.4降低结垢速度
蒸汽内的无用成分,会引起透平控制装置、叶片各个位置形成积垢,间接升高透平热量,产生盐积垢,改变蒸汽作用叶轮的做功状态。积垢较多时,会在叶片表层形成扰流,无法保证蒸汽做功效果,可能会出现热动力、机械波动等各类问题,致使透平组件发生损坏。驱动裂解气的程序含有多级叶轮,在2020年测定时各处叶片均表现出冲蚀情况。蒸汽室各个组件均出现了差异性的腐蚀问题,部分位置表现出蜂窝型腐蚀,且存在较多的水垢[3]。
裂解炉内形成的蒸汽主要由高压用水形成,在动力站添加的精制水、炉内二氧化硅在蒸汽内的占比,均大于100ug/L。二氧化硅含量的几种工况,见表1。
表 1 二氧化硅含量的几种工况(单位:mg/kg)
工况 | 一 | 二 | 三 | 四 | 正常值 |
SiO2 | 0.02~0.03 | 0.03~0.04 | 0.04~0.05 | 高于0.05 | 0.005 |
透平处理选择工况二开展蒸汽处理,以此保证透平处理效率。在工况二升高至工况四时,此时蒸汽质量会变差,将会引起透平装置发生质量问题。针对二氧化硅含量增多的情况,需要适时补充标准的精制水。在裂解炉持续排出蒸汽期间,替换锅炉内部的供水程序,以此提高取样次数。在二氧化硅工况正常时,停止加水。处理结垢期间,需要在持续运行装置的情况下,控制源头形成的结垢量,配合蒸汽质量控制措施,加强水质保持,测定脱氧器情况,确保好氧含量的控制效果,以此降低结垢速度。
2.5改进效果
如表2所示,是裂解气压缩机改进后的运行效果。
表 2 裂解气压缩机改进后的运行效果
对比项目 | 蒸汽用量 | 综合物耗 | 故障率 |
改进后 | -18.21t/h | -12kg标油/t乙烯 | ↓23.5% |
结合表2数据可知:在各类优化措施使用后,该单位裂解气压缩机运行期间,消耗的蒸汽量、综合物耗均有不同程度地减少,节能量较高;装置故障发生次数变少,压缩机能够平稳运行。
结论:综上所述,对裂解气压缩机开展检修工作,针对各处能耗较高、结垢严重的问题,给出优化改进处理,以此提高压缩机运行效率,减少能源用量,促使压缩机处于较平稳的运行状态,降低结垢、焦结等故障的形成概率。各类优化措施使用后,压缩机蒸汽用量减少了-18.21t/h,综合物耗降低了12kg标油/t乙烯,装置故障率降低了23.5%,整体优化效果较好,成功达到了节能目标。
参考文献:
[1]冯飞,姜涛,郑明岩,等.裂解气压缩机段间压差高问题探讨[J].乙烯工业,2024,36(03):48-51+5.
[2]赵爱利,代广平.裂解气压缩机技术更新与节能探讨[J].石油化工设备技术,2024,45(05):55-57+66+7.
[3]李亮.百万吨级乙烯压缩机组裂解气压缩机改造升级[J].机电产品开发与创新,2023,36(01):85-87+91.